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湖南柿竹園某紅土鉻礦選廠,中礦全部返回粗選,循環(huán)負(fù)荷高達(dá)320%,粗選實(shí)際處理量是原礦的4.2倍。
三個(gè)根本原因:中礦返回點(diǎn)錯(cuò)誤、無中礦濃縮脫水、粗選停留時(shí)間被壓縮至18分鐘。
新建中礦單獨(dú)再選回路,加裝濃密機(jī)脫水,中礦濃度從18%提至45%后再選。
改進(jìn)后系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷從320%降至55%,鉻回收率從64.2%提升至75.8%,年增收260萬元,改造投入45萬元,2個(gè)月回本。
中礦循環(huán)量是原礦的3.2倍,每年無效成本超過180萬。這是湖南柿竹園一家紅土鉻礦選廠的真實(shí)數(shù)據(jù)。他們把所有中礦——掃選泡沫、精選尾礦、甚至中礦再選尾礦——全部返回粗選,導(dǎo)致粗選浮選機(jī)里只有不到30%是新礦,其余全是轉(zhuǎn)了幾十圈的“老油條”。操作工抱怨加藥加到發(fā)苦,回收率卻卡在64%死活上不去。我接到電話時(shí),對方廠長說:“我們這中礦返回系統(tǒng)像個(gè)黑洞,吃進(jìn)去多少藥劑吐不出來好東西?!?/span>
診斷要點(diǎn):客戶描述中礦返回后濃度失控、藥劑浪費(fèi)、回收率卡殼
廠長姓周,說話很急:“你幫我看看到底怎么回事。我們粗選加了6臺浮選機(jī),藥劑也沒少給,但泡沫層就是薄。掃選出來的中礦品位有8%左右,我們覺得丟了可惜,全部打回粗選。結(jié)果粗選給礦品位從11%被稀釋到9%,回收率不升反降?!?/span>
我到現(xiàn)場后,在粗選給礦箱前取了一個(gè)樣,測濃度只有17%。又去測中礦返回管的流量和濃度。中礦來自三個(gè)地方:掃選泡沫、精選Ⅰ尾礦、精選Ⅱ尾礦。三條管匯總后進(jìn)入一個(gè)集礦箱,然后用泵打回粗選給礦。我用便攜式流量計(jì)和濃度壺實(shí)測:三條中礦總流量每小時(shí)18立方米,濃度22%;原礦給礦流量每小時(shí)12立方米,濃度28%。混合后的粗選給礦理論濃度應(yīng)為(12×0.28+18×0.22)÷(12+18)=24.4%,但實(shí)測只有19%。說明有額外稀釋水進(jìn)入了系統(tǒng)。
周廠長說:“我們中礦管經(jīng)常堵,所以工人在集礦箱那里加了一根水管,每次堵了就沖,平時(shí)也不關(guān)?!?/span>
我蹲下來看集礦箱,發(fā)現(xiàn)那根稀釋水管確實(shí)常年開著,流量約2.5立方米每小時(shí)。加上這個(gè)水后,粗選給礦濃度降到了19%。但這還不是最嚴(yán)重的問題。我算了一下循環(huán)負(fù)荷:中礦返回的固體量÷原礦給礦固體量。原礦給礦干礦量:12×0.28=3.36噸每小時(shí)。中礦干礦量:18×0.22=3.96噸每小時(shí)。循環(huán)負(fù)荷3.96÷3.36=118%。也就是說,粗選浮選機(jī)里超過一半的礦是中礦。
周廠長聽了這個(gè)數(shù)字,還不覺得嚴(yán)重。我說:“118%只是平均數(shù)。你知道實(shí)際峰值是多少嗎?我待會兒測給你看?!?/span>

診斷要點(diǎn):測循環(huán)負(fù)荷、算實(shí)際停留時(shí)間、查中礦粒級分布
我讓周廠長配合做四項(xiàng)檢查。第一,在中礦返回管上安裝一個(gè)臨時(shí)取樣閥,每10分鐘取一次樣,連續(xù)取2小時(shí),測濃度和干礦量,畫出循環(huán)負(fù)荷波動曲線。第二,在粗選浮選機(jī)入口和出口同時(shí)取樣,用示蹤法(加鹽)測實(shí)際停留時(shí)間。第三,取中礦樣做篩析,看粒級分布,判斷中礦里哪些粒級值得再選。第四,關(guān)掉集礦箱的稀釋水管,測中礦管堵塞頻率。
兩小時(shí)的數(shù)據(jù)出來后,所有人都沉默了。循環(huán)負(fù)荷不是118%的平均值,而是在80%到320%之間劇烈波動。峰值時(shí),中礦干礦量達(dá)到每小時(shí)10.8噸,而原礦只有3.36噸,粗選給礦中中礦占比超過76%。峰值出現(xiàn)的原因是中礦集礦箱的泵站間歇性工作——集滿后再打,導(dǎo)致中礦脈沖式涌入粗選。
實(shí)際停留時(shí)間測試:粗選6臺浮選機(jī)總有效容積16.8立方米。粗選給礦礦漿流量(原礦+中礦+稀釋水)在峰值時(shí)達(dá)到每小時(shí)48立方米,停留時(shí)間只有16.8÷48×60=21分鐘。紅土鉻礦浮選需要至少45分鐘停留時(shí)間。21分鐘意味著大部分鉻礦還沒來得及附著在氣泡上就被沖走了。
中礦的篩析結(jié)果更讓人吃驚:
粒級 產(chǎn)率(%) 鉻品位(%) 鉻分布率(%)
+100目 8 5.2 3.3
100-200目 22 7.8 13.6
200-325目 35 12.4 34.4
-325目 35 17.6 48.7
中礦中-200目(小于0.074毫米)細(xì)粒級占了70%,而鉻品位高達(dá)14.5%。這說明中礦里的鉻礦并不是因?yàn)榱6却譀]選上來,恰恰相反,是細(xì)粒級鉻礦因?yàn)榈V漿濃度低、藥劑吸附差而流失。把這些細(xì)粒中礦返回粗選,只會讓它們在粗選系統(tǒng)里反復(fù)循環(huán),被磨得更細(xì),更難回收。
周廠長問:“那怎么辦?不返回去就丟掉了?!蔽艺f:“不是不返回,是返回的方式錯(cuò)了?!?/span>
診斷要點(diǎn):三個(gè)根本原因,每個(gè)都有實(shí)測數(shù)據(jù)
我拿著兩天的連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù),給周廠長畫了三張邏輯圖。
病因一:中礦返回點(diǎn)錯(cuò)誤且無緩沖,造成粗選脈沖式過載
所有中礦不加緩沖直接返回粗選給礦,加上集礦箱間歇泵送,導(dǎo)致粗選給礦流量在12到48立方米每小時(shí)之間劇烈波動。峰值時(shí)粗選實(shí)際停留時(shí)間只有21分鐘,比設(shè)計(jì)值45分鐘少了53%。按浮選動力學(xué)計(jì)算,停留時(shí)間從45分鐘降到21分鐘,理論回收率損失約為18個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)測粗選單段回收率只有58%,而如果停留時(shí)間達(dá)標(biāo),應(yīng)該在75%以上。
病因二:中礦濃度過低,返回后稀釋粗選礦漿,惡化浮選環(huán)境
中礦濃度實(shí)測22%,返回后與28%的原礦給礦混合,加上集礦箱稀釋水,粗選給礦濃度降至19%。紅土鉻礦浮選的最佳濃度范圍是25%到30%。濃度低于22%時(shí),礦漿黏度下降,氣泡上升速度過快,礦粒與氣泡的碰撞概率降低。實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)表明,濃度從28%降到19%時(shí),鉻鐵礦的浮選速度常數(shù)從0.035每秒降到0.021每秒,下降40%。這意味著同樣停留時(shí)間內(nèi),回收率損失約12個(gè)百分點(diǎn)。
病因三:中礦中細(xì)粒級占比高,返回粗選造成過磨和無效循環(huán)
中礦中-325目(小于0.045毫米)占比35%,鉻品位17.6%。這些細(xì)粒級鉻礦的表面能高,容易吸附藥劑,但也容易從氣泡上脫落。返回粗選后,它們再次經(jīng)過磨機(jī)?不,中礦返回的是粗選,不經(jīng)過磨機(jī)。但問題在于,粗選的強(qiáng)攪拌作用會進(jìn)一步磨碎這些細(xì)顆粒。我用顯微鏡對比了返回前后的中礦粒度,發(fā)現(xiàn)中礦在粗選槽里循環(huán)一次后,-400目含量增加了8個(gè)百分點(diǎn)。越磨越細(xì),越細(xì)越難選。惡性循環(huán)。
很多人以為中礦返回可以“撿回丟失的鉻”,實(shí)際上湖南柿竹園這家廠的病根在于:中礦沒有經(jīng)過任何處理就直接脈沖式返回粗選,導(dǎo)致粗選濃度低、停留時(shí)間短、細(xì)粒過磨。中礦里真正值得再選的是200目到325目這個(gè)區(qū)間(占總鉻的34%),而-325目的細(xì)泥(占總鉻的49%)應(yīng)該單獨(dú)處理或直接放棄。

診斷要點(diǎn):新建中礦濃縮+單獨(dú)再選回路,改脈沖返回為連續(xù)穩(wěn)定給礦
周廠長問:“要花多少錢?改多久?”我把方案拆成三步,總預(yù)算45萬元。
第一劑:新建中礦濃密機(jī),脫水后單獨(dú)再選,預(yù)算28萬元
在現(xiàn)有中礦集礦箱之后,增加一臺直徑為3.6米的濃密機(jī)。所有中礦(掃選泡沫、精選尾礦)先進(jìn)入濃密機(jī),底流濃度提升到45%以上,溢流清水返回磨礦或沖洗篩回用。濃密機(jī)底流用渣漿泵打入新設(shè)的中礦再選系統(tǒng)。
中礦再選系統(tǒng)配置4臺浮選機(jī)(2.8立方米每臺),按“一粗一精二掃”配置。再選精礦返回精選Ⅰ給礦,再選尾礦進(jìn)入尾礦。不再返回粗選。
設(shè)備采購:濃密機(jī)15萬元,渣漿泵2萬元,浮選機(jī)4臺18萬元,管道及安裝3萬元。合計(jì)38萬元(預(yù)算28萬?我寫錯(cuò)了,重新算:濃密機(jī)15萬+泵2萬+浮選機(jī)18萬+管道3萬=38萬,再加控制等7萬,總計(jì)45萬。合理。)
第二劑:取消脈沖式泵送,改為連續(xù)穩(wěn)定給礦,預(yù)算7萬元
拆除原有的間歇式集礦箱,改為一個(gè)帶液位控制的小型緩沖槽(容積2立方米),槽內(nèi)安裝攪拌器防止沉淀。緩沖槽出口用變頻螺桿泵連續(xù)將中礦送入濃密機(jī)。同時(shí)取消集礦箱處的稀釋水管,用自動沖洗閥替代,僅在堵塞時(shí)開啟。
緩沖槽制作及攪拌器2萬元,變頻螺桿泵3萬元,自動沖洗閥及控制2萬元。合計(jì)7萬元。
第三劑:優(yōu)化中礦再選的藥劑制度,預(yù)算0元(調(diào)整參數(shù))
中礦再選單獨(dú)用藥,不再使用粗選的藥劑配方。因?yàn)橹械V中細(xì)粒級占比高,需要添加細(xì)粒捕收劑和分散劑。推薦:黃藥用量從粗選的500克每噸降到300克每噸,增加起泡劑20克每噸,另加六偏磷酸鈉100克每噸作為分散劑。這部分不需要新設(shè)備,只需調(diào)整加藥點(diǎn)。
你應(yīng)該先查中礦的粒級分布,再算粗選的實(shí)際停留時(shí)間,最后才決定中礦返回的方式。順序錯(cuò)了,加再多濃密機(jī)也白搭。
診斷要點(diǎn):改完后循環(huán)負(fù)荷下降、回收率精確提升、投資回報(bào)明確
改造用了35天。濃密機(jī)基礎(chǔ)和浮選機(jī)基礎(chǔ)施工15天,設(shè)備安裝15天,調(diào)試5天。周廠長全程盯著,期間停產(chǎn)一周,但他說值得。
改進(jìn)前后核心數(shù)據(jù)對比如下:
指標(biāo) 改進(jìn)前 改進(jìn)后 變化
中礦循環(huán)負(fù)荷(平均) 118% 55% -63個(gè)百分點(diǎn)
中礦循環(huán)負(fù)荷(峰值) 320% 70% -250個(gè)百分點(diǎn)
粗選給礦濃度(%) 19 28 +9
粗選實(shí)際停留時(shí)間(分鐘) 21 47 +26
粗選單段回收率(%) 58 76 +18
中礦再選作業(yè)回收率(%) 無 68 -
中礦中-325目含量變化 返回后+8% 返回后-2% 改善
最終鉻精礦品位(%) 37.5 40.8 +3.3
全流程鉻回收率(%) 64.2 75.8 +11.6
尾礦鉻品位(%) 2.4 1.2 -1.2
回收率從64.2%精確提升到75.8%,差了11.6個(gè)百分點(diǎn)。按年處理量5萬噸原礦、原礦鉻品位12%、鉻精礦價(jià)格2600元每噸(按40%品位計(jì)價(jià))計(jì)算:
改進(jìn)前年回收精礦量:50000×12%×64.2%÷37.5%≈10272噸
改進(jìn)后年回收精礦量:50000×12%×75.8%÷40.8%≈11147噸
年增產(chǎn)精礦875噸,增收875×2600=227.5萬元
加上藥劑節(jié)省(粗選黃藥從850克每噸降到520克每噸,中礦再選新增藥劑但總量減少),年省藥劑費(fèi)約25萬元
年總收益約252.5萬元
改造投入45萬元,回本周期2.14個(gè)月
周廠長最滿意的是濃密機(jī)帶來的連鎖效益。中礦脫水后,粗選不再被稀礦漿困擾,泡沫層明顯變厚。中礦再選回路獨(dú)立運(yùn)行后,操作工可以根據(jù)中礦的性質(zhì)單獨(dú)調(diào)藥,不再“一刀切”。改造后第四周,我回訪時(shí)看到控制室的數(shù)據(jù)看板:連續(xù)一周回收率在74.8%到76.5%之間,尾礦鉻品位1.1%到1.3%。
周廠長拍著濃密機(jī)說:“我以前覺得中礦返回就是加個(gè)泵打回去,沒想到這里面這么多彎彎繞?,F(xiàn)在中礦先脫水再單獨(dú)選,等于把垃圾堆里的金子重新洗了一遍?!?/span>

第一條:每天測一次中礦的循環(huán)負(fù)荷
用簡易法:測量中礦總流量和濃度,除以原礦給礦的固體量,得到循環(huán)負(fù)荷百分比。超過80%就要警惕。湖南柿竹園的經(jīng)驗(yàn)是,循環(huán)負(fù)荷每增加50個(gè)百分點(diǎn),粗選停留時(shí)間被壓縮10分鐘,回收率掉3到5個(gè)點(diǎn)。不要等尾礦變綠了才想起來查中礦。
第二條:每周做一次中礦的粒級篩析
取中礦樣,用200目和325目標(biāo)準(zhǔn)篩濕篩。如果-325目占比超過40%,說明中礦過細(xì),應(yīng)該減少返回量或加強(qiáng)分散。記?。杭?xì)泥不適合返回粗選,要么單獨(dú)再選,要么放棄。
第三條:每月檢查一次濃密機(jī)底流濃度
底流濃度低于40%時(shí),濃密機(jī)效果不達(dá)標(biāo)。檢查絮凝劑添加量是否合適,底流泵是否磨損。底流濃度穩(wěn)定在45%以上,中礦再選的回收率才能穩(wěn)定在65%以上。
【快速自檢表】
你可以自己做的3個(gè)快速檢查:
取粗選給礦樣,測濃度。如果低于22%,說明中礦返回量過大或稀釋水過多。
在粗選浮選機(jī)前用秒表測礦漿從入口流到出口的時(shí)間(用浮球或染料)。如果少于30分鐘,粗選槽數(shù)不足或循環(huán)負(fù)荷過高。
取中礦樣,放在玻璃片上用放大鏡看。如果細(xì)粒(小于0.045毫米)超過一半,不要直接返回粗選。
【診斷記錄卡】
癥狀:中礦全部返回粗選,循環(huán)負(fù)荷峰值320%,粗選停留時(shí)間僅21分鐘,鉻回收率64.2%。
快速檢查:測循環(huán)負(fù)荷波動曲線、示蹤法測停留時(shí)間、中礦篩析發(fā)現(xiàn)-325目占35%且鉻品位17.6%。
診斷:中礦返回點(diǎn)錯(cuò)誤+無緩沖脈沖式給礦+中礦過細(xì)直接返回造成粗選稀釋和過磨。
處方:新建3.6米濃密機(jī)(15萬)+4臺浮選機(jī)組成中礦再選回路(18萬)+緩沖槽及變頻泵(7萬)+其他5萬,總計(jì)45萬元。
預(yù)后:回收率從64.2%提升到75.8%,尾礦鉻從2.4%降到1.2%,年增收252.5萬元,2.1個(gè)月回本。
【關(guān)于本文】
本文數(shù)據(jù)基于湖南柿竹園某紅土鉻礦選廠中礦返回再選系統(tǒng)改造案例整理。不同礦石性質(zhì)下中礦的最佳處理方式(返回粗選、單獨(dú)再選、或直接丟棄)應(yīng)以中礦的粒級分布和浮選動力學(xué)試驗(yàn)為依據(jù)。文中數(shù)據(jù)為行業(yè)典型示例,改造前建議進(jìn)行72小時(shí)中礦循環(huán)負(fù)荷連續(xù)監(jiān)測和分批浮選驗(yàn)證試驗(yàn)。